1、优化设计了合理的母线配置,提高了大型槽磁流体稳定性;
2、采用5段上烟道结构设计,有利于提高集气效率和改善环境;
3、采用电解厂房通风和电解槽整体热平衡相结合、摇篮架与槽壳整体焊接、槽壳外部焊接散热片、电解槽小面采用摇篮架与槽壳焊接、电解槽槽壳和内衬整体位于操作面下等技术,保证了大型电解槽的热稳定性,改善了劳动环境;
4、采用阴极炭块与阳极炭块投影相对应的技术,有利于阳极和阴极的电流分布均匀;
5、采用了电解槽全面控制和标准化操作体系,有效控制电解槽热平衡与物料平衡,开发了适应大型槽稳定、安全的焙烧启动技术,形成了400kA电解槽生产操作管理技术;
6、本项目采用四种不同品质阴极炭块进行工业试验,均达到了400kA电解槽试验目标。使用30%石墨质阴极炭块的电解槽,阳极电流密度也达到了0.82A/cm2,石墨化阴极炭块的电解槽还有进一步提高电流强度的潜力。
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