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低碳铝镇静钢渣洗吹氩直上工艺技术

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2013-07-15 10:41:09
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  铝镇静钢直接转炉出钢过程进行渣洗,然后炉后吹氩精炼,促进夹杂物上浮,不经过LF精炼,直接上连铸浇注。

  很多厂生产SPHC等低碳铝镇静钢时往往转炉出钢后,需要到LF进行精炼,这不仅工艺路径长,而且精炼过程容易增碳、增硅,且成本较高。本文简要介绍一种直接渣洗吹氩直上工艺,即转炉出钢过程进行渣洗,然后炉后吹氩精炼,促进夹杂物上浮,不经过LF精炼,直接上连铸浇注。

   该工艺的主要操作是随转炉出钢过程加入渣洗料,加入量3~10kg/t钢(根据钢水终点情况及下渣量确定加入量),出钢过程全程底吹氩搅拌,出钢后进行吹氩8min以上,工艺控制好的话可以不进行钙处理直接上连铸进行浇注。该工艺效果稳定,可保证连铸连浇炉数。

   该工艺的关键技术如下:

  (1)渣洗料:其成分和状态至关重要,是能否引起结瘤和保证连浇的关键;

  (2)加入时机:出钢过程加入;

  (3)加入量:依据转炉终点和下渣量及脱氧剂加入量确定;

  (4)软吹:保证软吹效果(软吹强度及时间)。

  (5)升温能力:渣洗料必须具有自升温能力,防止加入后降温。

  如下是某厂的生产实践情况,供参考:

  (1)生产工艺简化,流程缩短

  原来生产以SPHC为代表的钢种的工艺流程为“转炉-LF-钙处理-软吹-连铸”,现在改为:“转炉-出钢渣洗-软吹-连铸”工艺,新流程不进行LF精炼和钙处理,工艺流程明显简化,流程明显缩短。

  (2)钢水可浇性大大改善,不出现水口结瘤,连浇炉数明显提高

  未使用渣洗工艺前,无论是否经LF精炼或钙处理,钢水流动性均差,有20%以上炉次存在流动性差或不流现象,造成连铸6~8包钢水过程中一般要烧氧3~5次,中包浇钢时间6~8h。采用渣洗工艺后,不需LF且无钙处理,中包连浇16h左右的时间内不需烧氧,无结瘤现象发生。

  (3)材料消耗降低,成本显著下降

  未使用渣洗工艺前,Al消耗大于2.2kg/t钢,Ca线>200m/炉,渣料消耗大于12kg/t钢。新工艺至少节约铝0.2kg/t钢,无Ca处理,渣料5~10kg/t钢,钢包使用过程不需小修渣线。与LF相比,吨钢成本降低10元/t钢~40元/t钢(各钢种间存在一定差别)。

  (4)用户质量异议量显著降低,订货合同量显著增加

  未使用渣洗工艺前,每月合同量为4万吨左右,质量异议赔付额为5.6~20.4万元/月;采用渣洗工艺后,每月合同量增加到8~11万吨,质量异议赔付额低于0.5万元/月。

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